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贵州送变电制塔车间 “小改造小设计”带来大效益

来源:    发布时间:2013-12-10 13:57:05 

亚欧能源网:近期,贵州送变电公司器材厂制塔车间的作业人员在生产过程中,勤于观察,勇于实践,针对生产线设备出现的维修频繁,工效低,成本高等问题,进行小改造,小设计,不但延长了设备的有效运行时间,使得产量大大提高,还降低了产品成本,实现了降本增效。

制塔车间有两条半自动角钢生产线,可实现半自动连续冲孔,生产效率和冲孔质量相对较高,工人劳动强度降低。但由于设备中的Y轴交流伺服驱动电机使用寿命短,常常出现停机维修的问题。车间课题小组通过对伺服电机频繁故障原因进行分析,对其进行了改造。自今年4月份投入运行,7个多月时间,两台设备的Y轴伺服驱动电机未出现损坏,直接节约维修成本达5.8万元,产量每月同比提高80吨。

由于数控板机的冲模滑块出厂设计是采用浮动连接,在实际使用过程中,浮动接头特别易变形,平均每个月就要更换1次。经过维修人员和操作人员的长期观察、研究,采用T形接头取代浮动接头,试用3个月仍未发生变形情况,效果良好。改造的成功,不仅降低了低值易耗成本,而且提高了设备的正常运行时间,避免了人员闲置的浪费。经统计,2012511月份同期相比,平均每月可多产3050吨,节约维修成本6942元。

编程是角钢自动线生产的重要环节,编程的速度和准确性严重影响铁塔角钢件生产的进度和质量。据测算,一条生产线每班花在编程上的时间在12个小时,新塔型、单基塔编程所需更多。而且,在技术人员编程的时间里,设备和其他辅助人员的还将出现闲置现象。车间技术人员通过解决放样程序和数控程序的转换,以及各数控生产线之间的程序转换问题,利用网络信息平台,实现数据资源共享,从而提高角钢自动线的编程效率,有效规避生产中出现漏孔、错孔等质量问题。经过近6个月的运行,效果良好,每条角钢数控生产线每班次节约了12小时的编程时间,每月多生产3050吨铁塔,操作员减少近半。

目前,贵州送变电公司制塔车间的这些小改造、小设计经生产实践,取得了良好的效益,不但提高了生产效率,还节约了大量成本。这些小改造、小设计的成功在器材厂掀起了一股内部挖潜,降本增效的热潮,在器材厂开展的“大战60天活动”中,全体员工正上下同心,以确保完成全年目标任务。能源网 http://www.aeenets.com/【投稿QQ:793624614\



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